इमहजुरआमा मोटर डराउन को विश्लेषण

त्यहाँ इमहजुरआमा मोटर डराउन दोष को विश्लेषण मा सन्दर्भको लागि धेरै दृष्टिकोण हो:            

पहिलो,            

1 को पीआईडी ​​लाभ समायोजन पनि ठूलो छ, यो सजिलो कारण मोटर डराउन गर्न, विशेष गरी विशेष गरी गम्भीर छ जो डी, थपे पछि, त्यसैले प्राथमिकताको थप्न डी, पी म वृद्धि र कम गर्न प्रयास छ            

2. इन्कोडर ताराहरु गलत छ जब, डराउन पनि हुनेछ।            

3. लोड inertia धेरै ठूलो छ भने, ठूलो मोटर र चालक प्रतिस्थापन गर्नुहोस्।           

एनालग इनपुट पोर्ट को 4 गर्नुभएको खलबल डराउन गराउँछ। शक्ति लाइन टाढा संकेत लाइन राख्न इमहजुरआमा चालक को मोटर र बिजुली आपूर्ति इनपुट लाइन को इनपुट लाइन मा चुम्बकीय घन्टी थप्नुहोस्।            

5 त्यहाँ पनि गरिब ग्राउंडिंग को मामला मा कारण कम्पन गर्न सजिलो छ, जो एक रोटरी इन्कोडर इन्टरफेस मोटर छ।            

दोस्रो।            

1 इमहजुरआमा ताराहरु:            

मानक शक्ति केबल कि ए चेक, इन्कोडर केबल, नियन्त्रण केबल र केबल क्षतिग्रस्त छन्;            

बी त्यहाँ नियन्त्रण लाइन नजिकै र कि यो समानान्तर वा नजिकका उच्च वर्तमान शक्ति केबल निकै नजिक छ हस्तक्षेप छ कि छैन भनेर चेक;            

सी जाँच ग्राउंडिंग टर्मिनल परिवर्तन सम्भावित र राम्रो ग्राउंडिंग सुनिश्चित कि।            

2. इमहजुरआमा मापदण्डहरू:            

ए को इमहजुरआमा लाभ सेटिङ पनि ठूलो छ। यो वा स्वयं स्वतः इमहजुरआमा मापदण्डहरू फेरि अनकुल बनाउनु गर्न सिफारिस गरिएको छ;            

बी गति प्रतिक्रिया फिल्टर को समय स्थिर को सेटिङ पुष्टि, प्रारम्भिक मूल्य 0, र सेटिङ मूल्य वृद्धि गर्न प्रयास छ;            

सी इलेक्ट्रनिक गियर अनुपात यो कारखाना सेटिङ गर्न पुनर्स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ, धेरै ठूलो छ;            

इमहजुरआमा प्रणाली र यांत्रिक प्रणाली को डी अनुनाद, फ्रिक्वेन्सी समायोजन गर्ने प्रयास र निशान फिल्टर को आयाम।            

3. यांत्रिक सिस्टम:            

ए मोटर शाफ्ट र उपकरण सिस्टम जडान गर्ने युग्मन भटक छ, र माउन्ट स्क्रू कडा छैन;            

बी चरखी वा गियर को गरिब संलग्नता पनि परिवर्तन टोक लोड कारण हुनेछ, र लोड बिना सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। सञ्चालन लोड बिना सामान्य छ भने, यांत्रिक प्रणाली को संयुक्त भाग असामान्य छ कि छैन भनेर जाँच;            

ग। पुष्टि लोड inertia, टोक र गति निकै ठूलो कि। लोड बिना सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। को कुनै-लोड सञ्चालन सामान्य हो भने, लोड कम वा ठूलो क्षमता संग चालक र मोटर प्रतिस्थापन गर्नुहोस्।            

तेस्रो।            

इमहजुरआमा मोटर डराउन यांत्रिक संरचना, गति पाश, इमहजुरआमा सिस्टम को क्षतिपूर्ति बोर्ड, इमहजुरआमा एम्पलीफायर, लोड inertia, विद्युत भाग र अन्य गल्तीलाई कारण छ।            

1 कम्पन यांत्रिक संरचना कारण तीन परिस्थिति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ:            

1) कुनै लोड डराउन:            

एक। मोटर फाउन्डेसनले rigidity पर्याप्त छैन वा fixation तंग छैन, दृढ छैन।            

ख। प्रशंसक ब्लेड जो रोटर को यांत्रिक ब्यालेन्स नष्ट, क्षतिग्रस्त भएको छ।            

ग। को चुच्चो झुकेको वा टूट छ। यो स्क्रू बन्धन प्रशंसक ब्लेड प्रतिस्थापन, शाफ्ट प्रतिस्थापन, आदि द्वारा हल गर्न सकिन्छ            

2) यदि कम्पन प्रसारण उपकरण को दोष द्वारा लोड थपिएको छ पछि कारण छ, यो निम्न भागहरु बिग्रेको हो कि न्याय गर्न सकिन्छ:            

एक। बेल्ट चरखी वा युग्मन को बाँणशैली परिक्रमा।            

ख। को युग्मन को केन्द्र लाइन मोटर र ड्राइव को यांत्रिक अक्ष coincident छैनन् भनेर, असंगत छ।            

ग। बाँणशैली ड्राइव बेल्ट संयुक्त। यो सन्तुलित बनाउन ड्राइभिङ उपकरण समायोजन गरेर हल गर्न सकिन्छ।            

2. डराउनु गति पाश समस्या कारण: यस्तो अभिन्न लाभ, समानुपातिक लाभ र वेग पाश को प्रवेग प्रतिक्रिया लाभ रूपमा मापदण्डहरू अनुचित हो। को को लाभ ठूलो, महान् गति, को ठूलो inertia बल, सानो भएको विचलन र डराउन गर्न खतरा। एउटा सानो लाभ सेट गति प्रतिक्रिया कायम र डराउन उत्पन्न गर्न सजिलो छ गर्न सक्नुहुन्छ।            

3. डराउनु क्षतिपूर्ति बोर्ड र इमहजुरआमा सिस्टम को इमहजुरआमा एम्पलीफायर को दोष कारण: मोटर आन्दोलन, अचानक शक्ति विफलता र स्टप ठूलो डराउन, इमहजुरआमा एम्पलीफायर र अनुचित सेटिङ मापदण्डहरु को BRK टर्मिनल सम्बन्धित छ जो कारण समयमा। को प्रवेग र deceleration समय स्थिर वृद्धि गर्न सकिन्छ, र पीएलसी सुरु वा बिस्तारै भनेर हल्लाउनुस छैन मोटर रोक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।            

4 डराउनु लोड inertia कारण: लोड inertia को वृद्धि गर्न पुस्तिका रेल र पेच नेतृत्व को समस्या। पुस्तिका रेल र नेतृत्व स्क्रू को inertia को क्षण इमहजुरआमा मोटर ड्राइव सिस्टम को rigidity मा एक ठूलो प्रभाव छ। तय लाभ, महान् inertia को क्षण, महान् अन्तर्गत rigidity, अधिक संभावना कारण मोटर डराउन गर्न; को को rigidity सानो inertia को क्षण, साना, कम संभावना मोटर डराउन। यो मोटर मिलाउ छैन भनेर, गाइड रेल र सानो व्यास संग स्क्रू रड प्रतिस्थापन गरेर लोड को inertia को क्षण कम गर्न सक्छ।            

5 डराउनु विद्युत भाग कारण:            

एक। को ब्रेक छैन खुलेको छ, र प्रतिक्रिया भोल्टेज अस्थिर छ। को ब्रेक चालू छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्। इन्कोडर सदिश नियन्त्रण को शून्य इमहजुरआमा समारोह, र उत्पादन डराउन समाधान गर्न टोक कमी को बाटो मा एक निश्चित टोक थप्नुहोस्। प्रतिक्रियाको भोल्टेज असामान्य छ भने, पहिले कम्पन अवधि गति सम्बन्धित छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुहोस्। यदि यो सम्बन्धित छ, मुख्य शाफ्ट र मुख्य शाफ्ट मोटर बीच जडान खराब छ चेक कि, र मुख्य शाफ्ट र एसी मुख्य शाफ्ट मोटर को अन्त मा स्थापित भएको नाडी बिजुली क्षतिग्रस्त छन् कि। भने, मुद्रित सर्किट बोर्ड खराब छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुहोस्। सर्किट बोर्ड जाँच गर्नुहोस् वा यसलाई फेरि अनकुल बनाउनु।           

 ख। मोटर अचानक सबै भन्दा जो चरण हानि कारण छन् सञ्चालन, समयमा vibrates गर्दा, यो महत्त्वपूर्ण भएको फ्यूज पिघल फ्यूज छ कि छैन जाँच गर्न, छ स्विच सम्पर्क कि राम्रो र पावर ग्रिड प्रत्येक चरण शक्ति छ कि छैन भनेर।

प्रमुख शब्द: इमहजुरआमा मोटर डराउन | इमहजुरआमा मोटर अधिभार | इमहजुरआमा मोटर दोष | इमहजुरआमा मोटर मर्मतका | इमहजुरआमा मोटर दोष मर्मतका |

Http://www.xulonggk.com

Http://www.xulonggk.cn


पोस्ट समय: Mar-04-2020